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數控車床數控車床刀架套筒規格軸心線與臥室床箱機床主軸軸心線對床體滑軌的等相對高度是數控車床幾何圖形精密度的一項關鍵指標值。按國家相關數控車床生產制造規范規定在輪班制工時制度和遵循應用標準的情況下,數控車床精密度維持2年。因為數控車床刀架常常在滑軌上挪動,再加上長時間的應用,導致數控車床刀架底版與床體滑軌的滾動融合面磨損率比較大。尤其是80時代至今生產制造的數控車床,為提升數控車床滑軌面的耐磨性能,對數控車床滑軌開展了淬火熱處理,提升了滑軌面強度,因此更加速了尾座底版的損壞,導致了尾座軸心線與臥室床箱機床主軸軸心線對床體滑軌的等相對高度偏差。等相對高度偏差時不僅嚴重影響被加工零件精密度,與此同時也減少了數控刀片的使用期限,如鉆核心孔時,中心鉆非常容易斷裂等問題。在機器設備精密度調查時發覺數控車床數控車床刀架套筒規格軸心都比臥室床箱機床主軸軸心稍低,其誤差值為0.1~0.6mm,大大的超出了數控車床精密度規范GB4020要求誤差值。以往一般采用在數控車床刀架底邊用粘接劑粘接銅錢的方式,來拉高數控車床刀架核心高,但那樣很費時時,并且,在應用一個環節后,仍會再次發生數控車床刀架核心高減少的問題。為了更好地徹底消除這個問題,大家對數控車床刀架套筒規格的構造開展了改造。
1.滾珠絲杠
2.套筒規格
3.尾座體
4.頂級
5.止動環 6.螺絲(2個) 7.錐銷(兩個)
改善方式及次序 最先將尾座套筒規格2拆裝出來,把原先的莫式4號錐孔改革成Ø40H7的圓柱體孔,再按圖內所顯示,生產制造一個內孔Ø40n6,內螺紋為莫式4號錐孔且軸力量為0.8mm(圖內0.6mm為實測值)的止動環5,而后將偏心套5裝進數控車床刀架套筒規格2孔里,并與此同時預明確好軸力部位,隨后再將尾座套筒規格2等零件按原部位裝進尾座體3。調節與精確測量 按檢測等高線的方式,裝好檢測棒,固定不動好內徑百分表,并使其測頭在豎直平面圖內碰觸檢測棒挪動溜板在檢測棒的兩極限部位上檢測,與此同時依臥室床箱機床主軸核心相對高度調節止動環5的軸力部位,使其轉到等高線規定精密度。還應運用數控車床刀架自身原來設備調節找正數控車床刀架套筒規格軸心線在平面內對機床主軸軸心線的平面度,隨后配作緊定螺釘止動環5的螺絲6孔和精準定位錐銷7(螺紋錐體銷GB118)。原理 當尾座套筒規格錐孔核心比臥室床箱機床主軸錐孔核心稍低時,釋放壓力擰緊螺絲6,拔出來錐銷7,依據必須撥轉止動環5,就可以調節數控車床刀架套筒規格的核心相對高度,調節后再次配作精準定位錐銷。
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以上是《數控車床尾座高度調整裝置》的介紹,原文鏈接:http://www.vwca.cn/skjg/7285.html